120伺服減速機廠(chǎng)家更換上新改進(jìn)的備件,繼續進(jìn)行使用,使用8個(gè)月左右時(shí)間,發(fā)現減速機振動(dòng)明顯,立即停機進(jìn)行原因檢查,發(fā)現高速軸同軸度偏差為0.45 mm,遠遠超過(guò)國家標準0.05 mm,齒輪仍然出現點(diǎn)蝕和剝落現象。再次更換改進(jìn)后的備件,同時(shí)加強3H減速機的點(diǎn)檢、巡檢工作,定期檢測同軸度,未發(fā)現同軸度超過(guò)0.15 mm,使用至今已有4年時(shí)間,再也未出現過(guò)點(diǎn)蝕或剝落的情況。
120伺服減速機改進(jìn)后的參數與改進(jìn)前的參數進(jìn)行對比,雖然接觸強度提高10%,彎曲強度提高20%左右,不算太多,但從制造角度,有效層深度有一定增加,對齒輪的承載能力有較大幅度提高。同時(shí),同軸度偏差超過(guò)0.15 mm后,對齒輪承載能力影響較大。以上案例只說(shuō)明在軋鋼線(xiàn)上沖擊載荷非常大的工況下,選取齒輪參數時(shí)要與標準減速機參數的選取有所不同;電機和減速機的同軸度對高速級的齒輪承載能力影響較大。國內棒線(xiàn)材項目非常多,減速機故障類(lèi)型多樣,原始設計采用合理的選擇齒輪參數、軸承類(lèi)型、箱體結構設計非常重要。分析和查找故障要考慮到零件自身質(zhì)量是否合格,軸承類(lèi)型是否選擇合理,軋制力矩是否超過(guò)設計要求,潤滑情況是否良好等?,F場(chǎng)數據收集越多,分析的原因將會(huì )越準確。
現場(chǎng)的異常使用情況也可能導致減速機出現故障,突然出現的減速機故障會(huì )直接影響整條線(xiàn)產(chǎn)量,影響生產(chǎn)計劃。有效地預防和高效地解決
減速機出現的故障,保證生產(chǎn)設備正常運行顯得尤為重要。另外,國內鋼廠(chǎng)管理逐步走向規范,加強日常的點(diǎn)檢、120伺服減速機巡檢能及時(shí)或提前發(fā)現故障前兆。對制作周期長(cháng)或難采購的部件應有備庫。
