伺服用減速機使用30多小時(shí)后,齒輪減速機軸發(fā)生彎曲,該軸在進(jìn)行冷校直時(shí)發(fā)生斷裂。通過(guò)對斷裂軸的斷口宏微觀(guān)分析、金相檢驗以及硬度測定,認為該軸是在應力集中條件下承受對稱(chēng)旋轉彎曲載荷作用,產(chǎn)生早期疲勞斷裂。造成疲勞斷裂的原因是由于熱處理工藝不合理,致使材料力學(xué)性能未達到設計要求,導致軸的疲勞抗力降低,加之圓角加工較差,工作時(shí)產(chǎn)生應力集中,加速了軸的疲勞斷裂。
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減速機軸的有關(guān)技術(shù)資料,該軸采用17CrNiMo6鋼制造,軸整體經(jīng)調質(zhì)處理后,表面進(jìn)行中頻處理,使軸表面及退刀槽根部洛氏硬度達到59~62HRC。
1理化檢驗
1.1斷軸宏觀(guān)分析
斷裂位于伺服用減速機軸表面退刀槽根部。
斷口表面有較明顯的貝殼狀花樣,屬于典型的疲勞斷裂。斷口由疲勞裂源區、裂紋擴展區和瞬間斷裂區三個(gè)區域組成。
仔細觀(guān)察斷口裂紋源區,其表面較平坦,尺寸在距表面5mm范圍內。裂紋擴展區貝紋線(xiàn)比較扁平。瞬間斷裂區在裂源的對面,呈橢圓形,斷口形貌為纖維狀,表明伺服用減速機軸主要受旋轉彎曲應力。斷口瞬斷區域較小、較圓約占整個(gè)斷口面積的1/6,說(shuō)明軸整體受力較小,屬典型的高周疲勞斷裂。由疲勞區及貝紋線(xiàn)的形態(tài)可知,疲勞裂紋擴展過(guò)程中兩側較快,說(shuō)明退刀槽根部有應力集中現象。
1.2斷口微觀(guān)分析
用AMRAY21000B型掃描電鏡觀(guān)察樣品斷口,斷裂起源于軸表面退刀槽根部,該處有機加工刀痕;裂紋擴展區可見(jiàn)疲勞條紋,瞬斷區為細小韌窩。
1.3化學(xué)成分分析
化學(xué)成分分析試樣取自斷口附近,分析結果化學(xué)成分符合技術(shù)要求。
1.4洛氏硬度檢測
伺服用減速機在斷口附近取樣,將橫截面磨平,從邊緣向心部逐點(diǎn)進(jìn)行硬度測定,結果均在36~37HRC范圍內;沿軸的縱向表面測定硬度,結果在38~39HRC范圍內。從硬度結果看出,軸的表面硬度與心部硬度相近,且均低于設計要求。